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行業(yè)新聞

壓縮機氣閥的故障案例分析

發(fā)布時間:2021-12-02    字號:    
壓縮機氣閥的故障案例分析
 
    案例描述:壓縮機氣閥二級氣缸超壓報警并伴隨氣缸缸體溫度高,對氣缸進行拆解發(fā)現二級排氣氣閥后在關閉不嚴的情況下發(fā)生高壓氣體回竄而產生超壓報警伴隨溫度升高。排查原因為潤滑系統柱塞泵注油量過大,引起雜質堆積造成積碳。
壓縮機氣閥
    發(fā)現案例中問題,不能只關注氣閥閥片使用情況的好壞,應當從整個工作流程及輔助系統來判斷造成排氣失效的原因。DNFT油量過大,造成積碳嚴重、氣帶油、密封面密閉不嚴;油量小,造成活塞環(huán)、填料函填料異常磨損漏氣、超壓超溫。
 
    操作步驟:
 
    1、壓縮機停電、懸掛標示牌、氣路放空。
 
    2、拆解壓縮機氣閥壓閥蓋,取出壓閥罩和氣閥。
 
    3、根據壓縮機報警信息結合氣閥實際工作情況從外觀判斷發(fā)生問題的原因。
 
    4、氣閥進行測漏實驗。
 
    5、拆解氣閥,檢查閥片與閥座的密封面:是否有名明顯的凹陷、是否有斷裂、是否積碳過大。
 
    6、檢查閥體配件:是否螺栓松動、是否彈簧失效、是否閥體破損。
 
    7、對氣閥進行清洗,損毀部件進行更換。
 
    8、安裝、試車。
 
    9、觀察壓縮機工作參數并記錄。
 
    根據壓縮機的實際報警信息,判斷氣閥故障點需要對壓縮機的工作原理熟悉。在對壓縮機氣閥進行拆解維修過程中,判斷氣閥密封狀態(tài)、組成部件是否正常是關鍵。

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